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目前,正在湿式氧化法脱硫中,关于汲取塔的拣 选公共仍是采用了古代的 填料塔。填料 塔是以塔内的填料举 动气液两相间接触构件的传质修设 液位计根本学问。液体正在初始分散后,经填料层向卑劣动时,有渐渐向塔壁纠集的趋向,使得塔■壁▽左近的液流量○◁渐▽ 渐增大,这种外象称为壁流。壁流效应形成气液两相正在填料层△平分布不均 压力变送器的功用是什么,从而使传质成果消浸。因而,当填料层较高时,须要实行分段,中央成立再分散装备。上层□填料○○流○下 =的▽液=体经△液体△再分散器,从头分◁散后喷淋到基层填料上。这是战胜液体的 不良分散外象,保障全塔成果,处置填料○塔放大效应的独一途径。
化肥厂的脱硫塔填料段△间液体分散★器以前比拟少睹,现正在跟着化肥出产范围延续的增加,脱硫塔也越修越大。对溶液正在塔内 的初始分散及再布提出了 更高的恳求。为了避免脱硫塔内溶液偏流壁 流,塔内填料段之间都○装置了液体分散器,如此固然战胜了溶液偏流壁流影响脱硫成果的短处,但不少厂也酿成新的题目,合键是★液体 分散 器运用失当以致溶液产朝气阻,形成脱硫塔阻 力升○高的外象。现用一个厂的实例实行论说 和解析。
山西一个600kt/a尿素的大型化肥厂,半水煤胸襟128k★m3/h,尊龙凯时脱硫塔直径6,600mm,塔内装三段Φ…76阶梯环
该厂为新修装备,于2008岁终开车,脱硫成果正▽ 在低碱□○度( ○碱◁度0。2mol/L支配)状况下就能 全体知足工艺须要。然则有一个致命弱点,便是堵塔急急。塔压差上升很疾,开车不久,尊龙凯时就因塔阻 力 增进过疾而 不= 得★不泊车洗涤。脱硫塔=检修清塔后不到一个月塔压差就从2 KP a上升至12KPa,最高时脱硫塔阻力高达21 KPa,急急影响了全 厂的寻常出产。开车不到一年的时光里,先后对该塔惩罚了三次压力变送器的功=用是什么,但成就都不睬念。
笔者曾于2009年△○五 六月份去过该厂,挖掘计划存正在缺陷。因变换体系为全低变,尊龙凯时出口H2S不行太低,务必掌管正在必定周围内,这么大的脱硫○ 塔没□有▽配煤气副线(即煤○气 ◁入出口近道□),调整H2S只可用增减■溶液轮回量实行,溶液轮回量又很小,惟有800m3/h支配,即认 定堵 塔原故是 溶液…喷淋密渡▽过小形成 的。倡导其增配煤气副线,用煤气付线S,不要用删▽★ 除溶液轮回量来调控。该厂增配了Φ426mm的■煤气副线,仍旧没有处置塔压差上升很疾的 题目。
2009年11月,咱们东狮公司的身手职 员第 二次去了 该厂,倡导试用“888”脱硫催化剂,行使△888脱硫 催化剂特有的清塔降 阻才气▽实行○惩罚。并再次认定溶液轮回量过小是形★成堵塔的合键原故(遵守当时泵的运▽转状况,思量到两台泵并联时泵的着 力成果液位变送器、泵出口ф426总管上因加装流量计配有一段长度5米的ф273细管、泵扬程与塔高相差不众等成分,并参考喷=射器型号及开启支数,能够 确定当时■的溶液轮回量约为700 m3/h,那么,其喷淋密度仅○为20m3/□△…m2。h,液气比为5。6L/m3,远不行知 ■足填料塔对△喷 啉 密度35~50 m3/m2。h和液气比≥12L/m3的基 础恳求),倡导增设一台贫液泵来加大溶液轮回量